對于我們冷軋行業,軋輥的消耗占軋制成本的30%,所以對軋輥的管理、利用這一塊我們采取了嚴格的辦法。
一、對于新購軋輥,由倉庫逐一登記在冊,每一付軋輥的編碼必須有對應的記錄,以便在使用過程中進行跟蹤。如有爆輥現象要檢查是人為還是質量問題。
二、當每副軋輥使用到極限位置時由軋制班長、機修班、磨床班三方同意簽字,并上報廠部,經現場查看后通知倉庫發放新軋輥。正常軋輥的淬火面深度是單面10mm,在延長使用壽命上,我們做到輕壓快走,不允許冷輥強軋。尤其是冬季,我們每天早上要送蒸汽進行乳化液加溫,開機空轉淋輥,將輥預熱,方可軋制,杜絕冬季爆輥現象的發生,并根據人為和自然現象,確定是否罰款處理。
三、結合使用實際,我們在思考能否將1250軋機用報廢的工作輥改制成650軋機上的工作輥,變廢為寶,實行二次利用呢?于是就在網上搜索能改制軋輥的廠家,終于姜堰一家軋輥廠愿意來給我們做實驗,一根1250的軋輥改成3根650軋輥。但由于是初次改輥,經驗不足,所改的軋輥表面硬度稍微差點,軋輥在使用中容易磨損,不耐用。經過一段時間的摸索,又找到了蘇南常州樂陽機械廠再進行實驗,所改軋輥表面硬度適中,不容易爆輥,所軋材料表面無氣泡,表面良好。
軋輥二次利用成功,給冷軋板公司節約了一定的生產成本。訂購一噸新軋輥要28000元左右,1250大軋機廢輥只賣5000元一噸,大輥改小輥一改三,改輥費用在13000元/噸。經過實踐,改輥的措施合理有效,這樣既解決了廢輥問題,又降低了買新輥的成本。所以,努力嘗試將這些大輥改成小輥,實實在在的降低了軋輥的耗用成本,提高了利潤,真是一舉兩得! (趙明祥) |